在太钢集团不锈钢冷轧厂,“奋起”QC小组名气不小。防腐作业区副作业长李向东每天要忙碌于12个机组,和78位太钢兄弟奋战在一起,他们自发成立的“奋起”QC小组,干出了成绩,也干出了“奋起”精神。
2009年3月,“奋起”遇到了挑战。
太钢有4大分厂,平常对于酸、水等消耗粗略统计约占七成,冷轧厂是分厂之一。“奋起”QC小组所在的防腐作业区是冷轧厂乃至整个太钢节能降耗的最前沿。而能耗的降低对于质量保持、提高以及设备工艺的长久维持有密切的关系。
当时,新项目投产,大量的废酸对后续工序的中和处理废酸量、中和废酸用石灰的消耗量相对较高,循环水系统含盐量及高浓度盐水外排量也居高不下。
在挑战面前,李向东想到了5个人:26岁的王伟是降耗能手,由他担任副组长指挥能做到临场不乱;李涛、乔林明和苏明博正是年富力强的一线工人,把他们放在现场,进行实施再合适不过;“笔杆子”吴付伦是记录员的不二人选。这样,“奋起”QC小组的“降低2#热线硫酸酸耗”课题组成立了。
“奋起”一方面通过加强钢板表面点检,将吹扫装置纳入设备日常“打点检测”,对硫酸消耗进行检测;另一方面,持续加强与生产操作工沟通,及时了解抛丸机的运行情况,以便及时打开吹扫装置。一次不行,就再检测第二次,李涛、乔林明和苏明博都是“倔脾气”,酸耗一刻没降下来,他们就一刻不离开厂子。经过多次试验,总结出不少秘诀:每班3次点检硫酸槽入口钢板表面,如钢板表面带砂打开吹扫装置;当蒸汽压力低于3bar时,打开退汽旁通,防止硫酸温度降低;在打开退汽旁通,如硫酸温度还低于80度,打开酸槽直接加热阀门……
8个月过去了,“奋起”标准化应用和改进工作终于取得突破。2#热线吨钢硫酸消耗由改善前的6.03千克,变为改善后的平均5.20千克。不但使酸耗成本大幅降低,而且节约废酸处理,实现“变废为宝”。同时,循环水系统含盐量等指标也得以大幅降低。综合考量,该课题共创造效益达68万多元。