河北钢铁集团邯钢新区焦化厂有一位“节约明星”。他爱动脑,肯钻研,带领作业区职工精细维护设备,使干熄率长期保持全国冶金先进行列。他,就是邯钢新区焦化厂干熄焦作业区作业长电工技师高艳军。
“最近两天气体成分偏高,尤其是氢气更高,应该是紧急放散漏水造成的。”这是高艳军2月13日工作日记中的一段话。为找到干熄焦运行规律,他每天以写日记的形式,总结生产中遇到的异常情况,这对他创新操作方法起到了关键作用。
干熄焦预存室压力,是干熄焦系统压力稳定的关键。以前,由于操作经验不足,控制不到位,造成预存室压力波动,影响了整个循环气系统的稳定运行。循环气系统出现不稳定现象,每天要减少200吨左右的蒸汽产量,价值在2万元左右。针对这种现状,今年3月份,高艳军认真总结,积极攻关,制定出了预存室压力手动调节的有效办法。他将干熄炉料位控制范围由原来的5.5米至1.5米,减少到现在3.0米至1.0米;排焦量由原来的给料器振幅5%,减少到现在的2%至3%。有了这一系列操作方法的优化,预存室压力波动范围大大缩小,有效保证了整个循环气系统的稳定运行。仅此一项,每年便可节约费用600余万元。
正是基于他操作方法的不断创新,加上攻关生产中的瓶颈,该厂生产水平屡创新高。今年前8个月,该厂干熄焦干熄率达到95%以上,在全国冶金行业长期保持领先水平。
按照惯例,干熄焦每年要年修一次,若一次年修按40天计算,包括材料费、少产蒸汽费、干焦比湿焦高出价格等,至少要1500万元。该厂决定延长干熄焦运行时间,以最大限度降低检修费用,节约资金。
“要延长干熄焦运行时间,就要随时发现干熄焦运行中出现的问题。”高艳军在巡检时总是这样和工友们说。
据了解,干熄焦一次除尘挡墙是阻挡焦粉,减少锅炉炉管磨损的重要装置。然而,由于设计不合理,多次造成检修后坍塌,大颗粒焦粉进入锅炉,造成锅炉炉管磨损,使系统的设备寿命减少,年可造成30多万元的经济损失。针对这种情况,高艳军根据一次除尘挡墙存在的缺陷,仔细研究解决方案,把挡墙位置向后移至锅炉入口处,并将悬空式的挡墙设置到补偿器下底面,改用浇注料浇注一面矮墙,同时在干熄炉出口处补偿器的上表面,用浇注料浇注一个45度斜面,使循环气体在此处经过时,受到一个向下作用力,改变气体的流向,使焦粉的相对高度进一步降低。这样一来,缩短了大颗粒焦粉水平向的横移距离,焦粉在重力的作用下,高度不断下降,当到达锅炉入口处时,撞到挡墙而被去除。通过改造,挡墙的使用周期由原来的1年提高到3年以上,又节约备件费用近100万元。
谈起自己的节约经验,高艳军不好意思地说,他一直坚信,“生产的每个环节都能省钱”。他的梦想是把干熄焦作业的每一个环节、每一道工序都仔细检查一遍,让节约的精神转化为实实在在的经济利益,带动整个焦化厂节本增效。
节水36计(五)
计二十四:利用屋顶装置雨水贮留设备,收集雨水作为一般浇花、洗车及冲马桶等替代水源;
计二十五:机关、学校、工厂等可规划中水道系统,将生活污水处理至符合一定水质标准后再利用;
计二十六:将面纸投入垃圾桶而不要丢入马桶中;
计二十七:发现道路埋设水管有漏水现象,请即电话通知自来水公司抢修;
—据节约网 (肖 瀚整理)